Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anleitungen:bauanleitungen:locoturn_v10:150_locoturn_ueberblick [2026/02/24 20:15] – [V1.6 (ab März 2026)] domapi | anleitungen:bauanleitungen:locoturn_v10:150_locoturn_ueberblick [2026/04/27 15:38] (aktuell) – [V1.7 (ab Mai 2026)] domapi | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Überblick LocoTurn ====== | ====== Überblick LocoTurn ====== | ||
| - | Autor: [[https:// | + | Autor: [[https:// |
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Folgende Features für Drehscheiben (DS) sind in der aktuellen <color # | + | Folgende Features für Drehscheiben (DS) sind in der aktuellen <color # |
| * Steuerung der Drehscheibenbewegungen, | * Steuerung der Drehscheibenbewegungen, | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
| * die Turntable_config.h (als Anhang an den Post im Stummiforum hängen) | * die Turntable_config.h (als Anhang an den Post im Stummiforum hängen) | ||
| * Screenshots von Arduino-IDE-Fehlermeldungen | * Screenshots von Arduino-IDE-Fehlermeldungen | ||
| + | * Softwareversion und Platinenversion | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 123: | Zeile 124: | ||
| <WRAP round center important> | <WRAP round center important> | ||
| - | * Dies ist ein nicht-kommerzielles Do-it-yourself-Projekt, das zwei Entwickler und einige Anwender in ihrer Freizeit entwickelt haben. | + | * Dies ist ein nicht-kommerzielles Do-it-yourself-Projekt; funktional |
| - | * Funktional | + | * Eine Funktionsbeschreibung ist im Sketch selbst bzw. auf den Wiki-Seiten hier zu finden. |
| - | * Eine Funktionsbeschreibung ist teilweise | + | |
| * **Bevor man mit dem LocoTurn-Projekt startet, muss man das Wiki durcharbeiten und verstehen lernen. Ich habe es nicht aus Jux und Tollerei geschrieben.** Alles wichtige steht hier drin. Ergänzend gibt es im Stummiforum mehrere Threads zum Thema Drehscheibensteuerung. | * **Bevor man mit dem LocoTurn-Projekt startet, muss man das Wiki durcharbeiten und verstehen lernen. Ich habe es nicht aus Jux und Tollerei geschrieben.** Alles wichtige steht hier drin. Ergänzend gibt es im Stummiforum mehrere Threads zum Thema Drehscheibensteuerung. | ||
| * Es ist erforderlich, | * Es ist erforderlich, | ||
| Zeile 139: | Zeile 139: | ||
| ===== Erfahrungsberichte mit Videos ===== | ===== Erfahrungsberichte mit Videos ===== | ||
| - | Thomas Kortschack hat hier seine Erfahrungen | + | Hier ein paar Videos, die auf meiner Anlage entstanden sind, einmal in Normalgeschwindigkeit |
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | Thomas Kortschack hat hier seine Erfahrungen mit LocoTurn beschrieben und 2 Videos mit hoher Auflösung zur Verfügung gestellt: [[https:// | ||
| LocoTurn bewegt die Drehscheibe quasi geräuschlos (wenn man das Sound-Feature außen vor lässt 8-)) und steuert die Ports mit hoher Positioniergenauigkeit an. | LocoTurn bewegt die Drehscheibe quasi geräuschlos (wenn man das Sound-Feature außen vor lässt 8-)) und steuert die Ports mit hoher Positioniergenauigkeit an. | ||
| Ralf hat hier einen ausführlichen Erfahrungsbericht zum Umbau einer kleinen Fleischmann Drehscheibe mit 24 Gleisabgangsmöglichkeiten verfasst: [[https:// | Ralf hat hier einen ausführlichen Erfahrungsbericht zum Umbau einer kleinen Fleischmann Drehscheibe mit 24 Gleisabgangsmöglichkeiten verfasst: [[https:// | ||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 255: | Zeile 261: | ||
| * wenn das Sketch-Hochladen wegen zu wenig Speicher nicht möglich ist: Optiboot falsch aufgespielt, | * wenn das Sketch-Hochladen wegen zu wenig Speicher nicht möglich ist: Optiboot falsch aufgespielt, | ||
| * wenn sich die Drehscheibe endlos dreht: Poti nicht in Mittelstellung, | * wenn sich die Drehscheibe endlos dreht: Poti nicht in Mittelstellung, | ||
| - | * falsche Referenzspannung am Steppermotor-Treiber: | + | |
| + | | ||
| * Motorkabel, Hallsensor-Anschlüsse und DCC-Kabel wurden im Bündel, d.h. parallel und sehr nahe beieinander verlegt. Dadurch wurde der Hallsensoreingang gestört und konnte nicht richtig ausgewertet werden. Besser die Kabel in etwas Abstand verlegen. Kritisch sind die Motoranschlüsse, | * Motorkabel, Hallsensor-Anschlüsse und DCC-Kabel wurden im Bündel, d.h. parallel und sehr nahe beieinander verlegt. Dadurch wurde der Hallsensoreingang gestört und konnte nicht richtig ausgewertet werden. Besser die Kabel in etwas Abstand verlegen. Kritisch sind die Motoranschlüsse, | ||
| * Die Signale wurden falsch angeschlossen. Die Signalbilder passen nicht zur DS-Stellung. Bei Verwendung von je 2 Lichtsignalen (hoch und niedrig) pro Bühnenseite müssen die beiden Signale pro Seite parallel angeschlossen werden. | * Die Signale wurden falsch angeschlossen. Die Signalbilder passen nicht zur DS-Stellung. Bei Verwendung von je 2 Lichtsignalen (hoch und niedrig) pro Bühnenseite müssen die beiden Signale pro Seite parallel angeschlossen werden. | ||
| * Falscher Anschluß des Belegtmelders und des Bewegungsmelders. Folge: kein Strom auf der Bühne, Rückmeldung funktioniert nicht. | * Falscher Anschluß des Belegtmelders und des Bewegungsmelders. Folge: kein Strom auf der Bühne, Rückmeldung funktioniert nicht. | ||
| + | * Beim Umbau der Drehscheibe ist darauf zu achten, dass sich die Bühne ohne Motor leicht drehen lässt und nirgendwo anstößt. | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 269: | Zeile 277: | ||
| ===== Release Notes ===== | ===== Release Notes ===== | ||
| ==== Software ==== | ==== Software ==== | ||
| + | |||
| + | === V1.7 (ab Mai 2026) === | ||
| + | * Darstellung des aktuellen Ports (wenn die DS steht) in größerer Schrift auf dem 1,3" OLED. Da das Speicherplatz benötigt, geht das nur, wenn man nur ein Positionsdatenset nutzt oder andere Features weglässt | ||
| + | * Folgende #defines wurden in der Turntable_config.h aufgenommen (tw. neu): | ||
| + | |||
| + | - USE_LARGE_FONT_FOR_NUMBERS | ||
| + | - LARGE_PORT_NUMBER_OLED | ||
| + | - NO_FLICKER_u8x8 | ||
| + | |||
| + | * OLED-Ausgabe optimiert im Menü und bei einigen Texten (Vermeidung von Flackern durch zu häufiges Löschen des OLDE-Screens). | ||
| === V1.6 (ab März 2026) === | === V1.6 (ab März 2026) === | ||
| Zeile 274: | Zeile 292: | ||
| * Nach einem Reset von LocoTurn wird die Lautstärke mit einem Standardwert vorbelegt (war bei Reset bislang gleich 0). | * Nach einem Reset von LocoTurn wird die Lautstärke mit einem Standardwert vorbelegt (war bei Reset bislang gleich 0). | ||
| * Per "# | * Per "# | ||
| - | * Einbau eines Schalters, damit ein reiner DCC-Betrieb möglich ist und keine anderen Bewegungstrigger (Drehencoder, | + | * Einbau eines virtuellen |
| * Weiterhin wurde die Statusleiste umgebaut, es wird nun der Status des DCC_only Modus statt dem Initiaisierungstatus angezeigt. | * Weiterhin wurde die Statusleiste umgebaut, es wird nun der Status des DCC_only Modus statt dem Initiaisierungstatus angezeigt. | ||
| * Beim Mehrfachklicken im DS-Fenster von Traincontroller auf Step +/- fährt TC nur einen Port +/-, LocoTurn aber ggf. mehrere. Korrigiert, dass LocoTurn auch nur einen Port fährt. | * Beim Mehrfachklicken im DS-Fenster von Traincontroller auf Step +/- fährt TC nur einen Port +/-, LocoTurn aber ggf. mehrere. Korrigiert, dass LocoTurn auch nur einen Port fährt. | ||